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软硬不均匀地层及复杂环境隧道复合盾构的研究与掘进技术(科学技术奖特等奖)

        课题组针对广州地铁二号线越 ~ 三区间穿越软硬不均地层和复杂周过环境以及紧迫的工期条件要求,对复合式盾构选型及参数设计、管片设计和掘进技术进行了立项研究。

        课题组针对广州地铁二号线的复杂地质条件,提出复合式盾构机设计思想具有原创性,研究选用的复合式盾构机具有优越的地质适应性,功能完善、性能先进、经济实用。

        在国内地铁工程首次完成 1.5m 宽管片的设计施工,这也是目前国际止同类隧道所采用的最大宽度管片,采用该技术大幅度地提高了管片的质量和安装速度,降低了工程成本。

        首次系统研究并制作了复合式刀盘、刀具,并实现了国产化,建立了不同地质、水文条件下的盾构掘进模式及掘进模式转换技术,确保在软、硬不均地层中盾构掘进的最佳效果,拓宽了盾构法的适用地质范围,大大提高了我国盾构法施工技术水平。

        在国内首次系统研究并应用新型泡沫剂及渣土改良技术,有效降低了刀盘、刀具和螺旋输送机的磨损,避免了了刀盘结泥饼,改善了掘进中的土压平衡效果,有利于提高掘进速度,并且没有污染。研制的泡沫剂已产品化,价格可比进口同类泡沫剂降低 40% 以上。

        系统研究了非惰性浆液及其同步注浆技术,应用该技术有效控制了地层沉降,保证了管片的早期稳定,并加强了结构防水效果,具有较大推广应用价值。

        在盾构法中首先研制采用单线重轨重载编组列车运输技术,具有运输速度快、费用低、管理简便等优点,具有很大的推广应用价值。研制的交流变频机车、碴土和砂浆运输车等已获国家专利,其技术和产品已在多个工程应用。

        系统研究的盾构行进姿态、线形控制技术、防止管片错台及裂损的技术,保证了隧道轴线偏差小于 30mm ,管片错台 95% 控制在 5mm 以内,达到了国内最好水平。

        采用的整套控制地表沉降的技术方法,在无附加辅助措施下使盾构施工引起的地表沉降控制在 5~10mm ,两轨道差异沉降小于 2mm ,保证了既有铁路的正常运营和穿越 35 栋四层以上建构筑物的安全。

         课题组通过一整套系统的研究、攻关,有效地保证了盾构施工的安全、质量和工期,取得了良好的效果。在越 ~ 三区间隧道实现了单台盾构施工平均月掘进 236m ,最高月掘进 405m 国内最高纪录;整套技术在广州地铁三号线大 ~ 汉区间隧道推广应用,再创单台盾构平均月掘进 331.3m ,最高月掘进 562.5m 的新纪录。

        该课题成果技术先进、配套、实用,创新性强,推广应用价值大,具有很大的经济、社会效益及环境效益,成果达到了国际先进水平。

        该项科技成果已通过河南省科技厅组织的鉴定,并获工程总公司科学技术特等奖。


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